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解決方法:應調整煤泥烘干機的軸承座,使托輪中心線應平行于筒體中心線,平行度公差控制在.1mm/m;同一組托輪軸承座的中心高度應相等,偏差不得超過.1mm。因素三:兩輪帶加工有誤差兩輪帶在精加工時沒有按照控制好其內、外的同軸度,以及外徑公差、厚度公差超過設計。解決方法:嚴格控制烘干機的兩輪帶精加工偏差,在精加工后其內、外輪緣厚度控制不得小于設計尺寸的95%或者大于尺寸的11%;輪帶內、外柱面的同軸度公差應按GB1184中9級規定控制。泵不吸水,壓力表劇烈跳動。原因:灌注的引水不夠,泵內積有空氣,進口管路和表管漏氣。解決方法:灌足引水,檢查管路,排除漏氣現象。真空表指示高度真空,泵仍不吸水。原因:底閥沒打開或嚴重堵塞,吸水管阻力大,吸上高度過高。解決方法:檢查底閥活門靈活性,除掉堵塞物,盡量使吸水管路簡單,降低吸水高度。出口壓力表指示有壓力,泵出水很少或不出水。原因:出水管阻力大,轉向不對,葉輪堵塞,轉速不夠。解決方法:降低管阻,檢查電機轉向,除去葉輪堵塞物,增加轉速。流量低于設計流量。原因:葉輪堵塞,密封環間隙磨損過大,轉速不夠。解決方法:除去堵塞物,更換密封環,增加轉速至銘牌上的規定值。泵消耗功率過大。原因:填料壓得過緊,填料室發熱,葉輪磨損,泵流量過大,超過額定值。解決方法:放松填料壓蓋,更換葉輪,關小閘閥,減小流量。泵內聲音異常,泵不出水。原因:進口管路阻力過大,吸水高度過大,有空氣進入吸水管,輸送液體的溫度過高。解決方法:檢查進口管路有無堵塞,清理底閥,降低液體溫度或降低吸水高度。干燥的物品如潮濕,則在真空箱與真空泵之間好加入過濾器,防止潮濕氣體進入真空泵,造成真空泵故障。干燥的物品如干燥后改變為重量輕,體積小(為小顆粒狀),應在工作室內抽真空口加隔阻網,以防干燥物吸入而損壞真空泵(或電磁閥)。真空箱經多次使用后,會產生不能抽真空的現象,此時應更換門封條或調整箱體上的門扣伸出距離來解決。當真空箱干燥溫度高于2℃時,會產生慢漏氣現象(除66565653外),此時拆開箱體背后蓋板用內六角扳手擰松加熱器底座,調換密封圈或擰緊加熱器底座來解決。泵組振動原因:泵軸與電機軸不同心,葉輪不平衡,軸承間隙過大。解決方法:調整泵和電機使軸線對準,葉輪平衡試驗,不平衡重量在3克左右,更換軸承。軸承發熱原因:軸承缺油或油粘度太大影響潤滑,軸承磨損間隙過大,泵與電機不同心。解決方法:加油,換高或粘度小的潤滑油,更換軸承,調整泵和電機,保證同心。噪聲大原因:泵與電機不同心,泵或電機軸承磨損,產生跳動。解決方法:調整泵和電機,保證同心,更換新軸承。術資料2.3.1設備履歷卡、及驗收齊全。備運轉必須有運行。備總裝圖與易損配件圖紙齊全。備操作規程、設備維護規程齊全。備及環境2.4.1設備清潔,外殼無灰塵,無油垢,無雜物,基礎、底座和環境整潔;無積水、油插等,做到溝見底,軸見光。門、管線、接頭、法蘭和軸封等均達到無泄漏標準。備維護3.1日常維護3.1.1開停泵時嚴格執行安全操作規程。常保持機體及周圍環境的整潔。行五定、三絕過濾潤滑制度。期檢查內容3.2.1定時檢查電流、轉速、溫度、流量、壓力是否符合。期檢查設備各部運轉是否正常,有無異,F象及泄漏現象。見故障處理方法常見故障處理方法見表2。表2現象故障原因消除方法現象故障原因消除方法壓力不足或升高1.壓力調節閥調節不2.壓力調節閥失靈3.壓力表失靈1.調節壓力閥至所需壓力2.壓力調節閥3.檢驗或更換壓力表壓力下降4.貯油箱油面太低5.泵體泄漏或膜片損壞4.加注新油5.檢查更換密封墊或膜片流量不足1.進排料閥泄漏2.膜片損壞3.轉速太慢、調節失靈1.或更換進排料閥2.更換膜片3.控制裝置、調整轉速壓力下降1.補油閥補油不足2.進料不足或進料閥泄漏3.往塞密封漏油1.補油閥2.檢查進料情況及進料閥3.密封部分漏油密封墊、密封圈損壞或過松調整或更換密封墊、密封圈3.4緊急情況停車3.4.1突發性超壓。
視隔膜頭油側法蘭腔的大小,通?刂圃25~5rpm,但是對于小規格和微型隔膜頭,轉速可以達到7rpm以上。維護部件少,維護率低。隔膜壓縮機相比較于其他類型的壓縮機,在選型和應用時必須以下2點:氣體流量(以入口壓力核計)受到隔膜頭不可能制造無限大的限制,目前世界上經試驗和認證可靠的大隔膜頭是HOFER設計制造的MKZ98;氣體介質不容許存在固體粉塵顆粒和液體,也不容許在單級壓縮過程中在隔膜頭出現液化現象。
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電位計的輸入源的兩個端子固定在電阻的一端。為了調節輸出電壓,滑動觸點沿輸出側的電阻器移動。電位器是三端設備,兩個固定端端子和一個抽頭端子,用于改變輸出電壓。數字電位器具有多種應用,包括校準系統,調整失調電壓,調整濾波器,控制屏幕亮度和控制音量。
捏合機主要由捏合有些、機座有些、液壓體系、傳動體系、真空體系和電控體系等六大有些構成。捏合有些由缸體、漿軸、墻板、缸蓋等構成。液壓體系由一臺液壓站來操縱兩只小油缸和兩個大油缸,來完結啟閉大蓋、翻動攪拌缸功用。電控體系有手動、主動電控體系,由用戶恣意挑選和需求,操作便利、牢靠。傳動體系由電機、減速機和齒輪構成、依據捏合機類型配套電機。在傳動過程中,可由電機同步轉速,經彈性聯軸器至減速機后,由輸出裝置傳動快漿,使其到達規則的轉速,也可由變頻器進行調速。
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在檢查完零部件后,需要進行壓縮機的裝配。在裝配時需要正確使用裝配工具和設備,同時需要按照正確的順序和步驟進行裝配,以免造成意外損壞或人身傷害。在裝配完成后,需要對制冷壓縮機進行調試。可以觀察制冷壓縮機的運況、聽其聲音、測量其參數等方式來進行調試。如果調試結果不符合,需要重新進行維修或調整。
固定孔不得少于4-6個,并且用水平儀確定板的水平。打過墻孔:根據機器型號選擇鉆頭,使用電錘或水鉆打過墻孔。打孔時應盡量避開墻內外有電線或異物及過硬墻壁,孔內側應高于外側.5-1cm以便排水,從室內機側面出管的過墻孔應該略低于室內機下側(如下圖所示),用水鉆打時應用塑料布貼于墻上或采用其它方法防止水流在墻上,用電錘打孔時應采取無塵裝置。打完過墻孔后放入穿墻保護套管連接連接管:將室內機放在較軟的墊子上以防止劃傷。