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淺析電子皮帶秤輸送帶跑偏原因及改進措施
淺析電子皮帶秤輸送帶跑偏原因及改進措施
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    商品詳情
      淺析電子皮帶秤輸送帶跑偏原因及改進措施
      徐先旭 張 玲
      (江蘇省新沂恒盛化肥有限公司221400)
      公司決定于1999年建造年產(chǎn)5萬t的尿基復
      合肥裝置,利用自產(chǎn)的尿素和磷酸一銨,再加上氰
      化鉀和填充料(滑石粉)生產(chǎn)出具有市場潛力的三
      元素復臺肥及專用肥料 在配比混臺中,用于各
      種物料計量的自動計量電子皮帶秤在運行中出現(xiàn)

      些意外的故障,例如輸送帶經(jīng)常跑偏,同時電子
      秤的計量也出現(xiàn)偏差,造成配比失調(diào),生產(chǎn)出次
      品。因此,20oo年初我們集中精力查找原因,并
      采取相應(yīng)改進措施,達到預(yù)期的效果。
      J 查找原因
      尿基復臺肥生產(chǎn)配方中除尿素是熔融的液體
      外,其它物料全部是小于40目的粉料,在輸送過
      程中要產(chǎn)生一定量的粉塵,這些粉塵不但造成操
      作環(huán)境比較惡劣,而且降落到電子皮帶秤的輸送
      帶上,粘結(jié)到輸送機的滾筒上,使得徑向尺寸變
      大,造成輸送帶被張緊,增加輸送帶的張力 由于
      滾筒上粘結(jié)的粉塵并不規(guī)則,不均勻,所以造成輸
      送帶被張緊的程度不規(guī)則、不均勻,造成一側(cè)張緊
      力較另一側(cè)的張緊力大。這樣,輸送帶由張緊力
      大的部位向張緊力小的部位移動,就造成輸送帶
      的跑偏現(xiàn)象 由此而帶來一系列不良后果,如影
      響電子皮帶秤計量的準確性、降低產(chǎn)品的合格率,
      嚴重時會影響生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,同時帶來一定量
      的經(jīng)濟損失。
      2 改造措施
      我們已經(jīng)查明了輸送帶跑偏的內(nèi)因和外因,
      針對這些原因,擬出以下3種方案
      (1)根據(jù)生產(chǎn)廠家指導說明書對輸送帶進行
      調(diào)節(jié) 輸送帶偏到那邊,就擰緊那邊的調(diào)節(jié)螺栓,
      相應(yīng)地松開另一邊的調(diào)節(jié)螺栓 雖然這樣能把輸
      送帶調(diào)節(jié)好,但是帶來一些負面影響,如電子皮帶
      秤的準確度就有一定量的偏差,因為此時的輸送
      帶的所受到的張力已經(jīng)改變,電子秤的基準零點
      已經(jīng)發(fā)生漂移,若此時不校準電子秤,它的計量就
      不準確。但是在生產(chǎn)運行中校秤是不可能的,這
      樣就降低產(chǎn)品的臺格率;另一方面維修工在調(diào)節(jié)
      時,極難掌握調(diào)節(jié)的力度,費時、費力,這樣就給維
      修工作帶來一定的難度和強度,此種方法不能根
      本解決問題。
      (2)從粉塵的揚起是造成輸送帶跑偏的外因
      人手。輸送帶尾部產(chǎn)塵量很大,平均約為4 000~
      5 000呻r/ ,若在此部位加上5個引風管,通過引
      風機抽到除塵系統(tǒng)(工藝流程見凰1),這樣改造
      后,使剛剛揚起的粉塵就被抽走,使輸送帶周圍的
      粉塵降到2o~30 mg/m3,大大地改善電子秤的輸
      送帶運行環(huán)境和操作環(huán)境,同時回收大量的粉塵。
      圈1腺塵流程田
      1電子皮帶稱 2除塵室 3.{『風機
      4.洗氣塔 5.加熱器
      (3)從揚起的粉塵降落到輸送帶上是造成輸
      送帶跑偏的內(nèi)因著手,針對此種情況分2步進行
      改進。
      ①首先對原有的清理器進行改造。原來的
      清理器是在輸送帶上面加上呈“人”字狀的2塊直
      橡膠板,雖然在運行中能清理掉一部分粉塵,而大
      部分的物料都不能清理掉 因為輸送帶在張緊的
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      氮肥 加02年 第4期
      狀態(tài)下,并不是平直的,受到向下的重力作用,輸
      送帶的兩側(cè)要向下垂而中間部位接近平直(輸送
      帶的截面形狀如圖2所示),所以清理器在工作時
      不能完全達到清理的目的 針對這種情況我們把
      清理器上2塊直橡膠板改進成多節(jié)式接頭部分重
      疊,每2塊之間用鉸鏈連接,讓它們能夠自由上下
      活動,且每小節(jié)直橡膠板上方加上1個適當質(zhì)量
      的重錘(以不給輸送帶增加很大的阻力、改變電子
      秤的參數(shù)為適)。這樣每小節(jié)直橡膠板都能和輸
      送帶完全接觸,達到清理的目的(見圖3)
      圖2輸送帶的截面圖
      圄3直橡膠板改進圄
      l輸進帶 2小直橡膠板 3重錘 4.鉸鏈
      ②由于不能徹底地清除輸送帶上的粉塵,在
      長期運行情況下,滾筒上總是粘結(jié)有一定量的粉
      料,如不及時清理,日積月累達到一定程度時,就
      會造成輸送帶跑偏。對此我們作第二步改進,在
      主、從動滾筒上加上1個刮塵器,把粘結(jié)到滾筒上
      的物料給刮下來,井清理出去 刮塵器如圖4所
      示,由1個刮板和接料器組成 刮板上刮刀按滾
      筒的素線形狀加工,安裝時,使刮刀和滾筒之間的
      間隙在0.5~】0 into之間,刮刀的安裝角度盡量
      與滾筒的旋轉(zhuǎn)方向逆向相切。這樣安裝既可以減
      少刮刀的磨損和刮刀對滾筒旋轉(zhuǎn)阻力,同時能有
      效刮下滾筒的粘結(jié)物,且不影響輸送帶運行參數(shù)
      和電子秤的計量參數(shù) 接料器安裝時,要使刮刀、
      滾筒形成一個整體,使刮下來的物料全部都落到
      接料器里 否則,刮下的物料會重新落到輸送帶
      上,再次粘到滾筒上。由于掉落的物料比較集中
      粘到滾筒上,會使?jié)L筒上的輸送帶的張力突然增
      大,又極不規(guī)則、不均勻,造成輸送帶跑偏極具突
      然性,稍不留神造成嚴重的后果,影響生產(chǎn)的正常
      運行,所以安裝時一定要注意,安裝接料器要有一
      定的傾角,這樣便于清理里邊的物料
      圖4滾筒刮塵器
      從動壤倚 2.刮刀 3.接科器 4.主動壤倚
      3 運行狀況及效果
      通過以上改進措施之后,白2O00年5月運行
      至今,電子秤運行穩(wěn)定,輸送帶的跑偏現(xiàn)象很難見
      到,各項的操作指標均達到預(yù)期的目的。
      (1)增加引風管后,操作環(huán)境的大氣中N 、
      粉塵等含量全部達到國家規(guī)定的排放標準,電子
      皮帶秤的輸送帶上降落的含塵量明顯減少,并回
      收到一定量的粉塵。
      (2)輸送帶上的清理器的改進,使輸送帶上
      降落的粉塵經(jīng)過清理器時基本上能全部清理掉
      (3)剩下的部分粉塵粘到滾筒時,經(jīng)過刮塵
      器時能夠全部地被清理干凈。
      (4)電子皮帶秤運行比以前更平穩(wěn),再也不
      需在運行中對秤進行校對,只存在簿車時對秤例
      行核對,除此以外,再也不需校秤
      (5)自改進后,輸送帶從沒發(fā)生過一次跑偏
      現(xiàn)象
      (6)減少維修工作的難度和強度,節(jié)約一定
      的維修費用與工時,改進后只需在停車或間隔一
      定時間后,對清理器和刮塵器進行適當?shù)卣{(diào)整一
      下,以達到更好效果。同時對接料器內(nèi)的物料進
      行清理。
      4 經(jīng)濟效益分析
      (1)經(jīng)過改進后,可回收一定量的粉塵,經(jīng)測
      算和實測,引風機的風量大約l3 2博 /h,含塵
      量在4 0130mg/m3左右,年回收量在380.7 t左右,
      如果按l 200元/t計算,每年節(jié)約45.68萬元
      (2)維修費用的節(jié)約以及維修工工時節(jié)約,
      在維修時都是比較零散無法統(tǒng)計,沒法進行經(jīng)濟
      效益估算。
      5 注意事項
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      2
      甲烷化工藝的應(yīng)用小結(jié)
      揚俊巧 穆書生 李 力
      (河北省石家莊市聯(lián)堿廠 050200)
      我廠在1997年10月進行6萬t/a合成氨的
      技改過程中,采用了甲烷化法去除原料氣中少量
      的c0、c  由此,在我廠合成氨系統(tǒng)有中2套氣
      體精制工藝同時運行:1套為原有的生產(chǎn)能力為
      4.5萬t/a傳統(tǒng)的高壓精煉工藝;另1套為新增加
      的6萬t/a甲烷化工藝 甲烷化系統(tǒng)自投人生產(chǎn)
      后,在2001年1O月份第一次更換甲烷化觸媒,基
      本達到了設(shè)計目標和節(jié)能降耗的目的
      1 甲烷化工藝流程和主要設(shè)備
      1 1工藝流程
      小氮肥 2∞2年 第4期
      甲烷化工藝流程見圖1。來自脫碳的碳化氣
      進入氣水分離器,分離水分后進人活性炭脫硫槽
      (活性炭兼有催化和吸附作用),脫除碳化氣中部
      分有機硫和無機硫。在甲烷化換熱器和中變中間
      換熱器中提溫后,進人氧化鋅脫硫槽進一步脫脒
      剩余的有機硫和無機硫,使氣體中的總硫含量降
      至0.I x 10 以下,再進人甲烷化爐在催化劑作
      用下使少量的CO、C02生成甲烷,使甲烷氣中的
      CO+c 體積分數(shù)≤20×10~ 凈化氣在甲烷化
      換熱器和甲烷化冷凝器中降溫后,進人壓縮工段
      提壓,進人合成工段.
      凰I甲烷化工藝流程
      I.氣水分離器 2 3活性擻脫硫精 4.1f1烷化換熱器 5電加熱囂
      6 中變中問換熱器 7.氧化鋅脫硫槽 8’{]烷化爐 9.甲垸化冷凝囂 lO.甲烷化出口丹離器
      1.2主要設(shè)備
      主要設(shè)備見表1。
      2 精煉工段的工藝流程和主要設(shè)備
      2.1工藝流程
      (1)安裝輸送帶的清理器時,加上的重錘的
      質(zhì)量一定要適當,既要使每節(jié)都能和輸送全部接
      觸,又不能給輸送帶增加額外的阻力,以免改變電
      子秤的運行參數(shù)。
      (2)刮料器的刮刀安裝時,刮刀的角度和刮
      精煉工藝流程見圖2。壓力為0.45 MP丑的脫
      碳氣經(jīng)壓縮機提壓至13 MPa,進人銅洗塔與銅液
      逆流接觸,氣體中的CO、C02、O2、 S等被銅液吸
      收,銅洗后的精煉氣經(jīng)銅液分離器,分離出銅液后
      再經(jīng)壓縮工段提壓進人合成工段。吸收了CO、
      刀與滾筒之間間隙一定要合適,否殫j會增加副刀
      磨損和輸送帶運行阻力
      0)安裝接料器時,一定要和刮刀、滾筒安裝
      成一整體。再者接料器傾角一定要大至以不碰到
      輸送帶為準,因為大的傾角,在清理時比較方便
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  • 0571-87774297  
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