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活性氧化鋁干燥劑在冷柜里面的作用是什么
冷箱在運行一段時間后發現,其出口工藝氣廢氣溫差逐步上升,膨脹機進出口壓差逐步增大,嚴重影響冷箱的正常操作。大多數時間冷箱運行周期只有2個月左右,每次切除冷箱爆破吹掃將使合成氨減產350一500t。在線爆破吹掃不僅風險較大,而且消耗眾多人力物力,對冷箱設備的運行壽命也存在不小的影響。多次對冷箱和膨脹機復溫后,檢查冷箱進口管道,發現較多活性氧化鋁 粉塵,膨脹機及其管道也發現不少的粉塵和微量的油。分析膨脹機出口導淋排放氣組成,排除了膨脹機漏油和工藝氣中水含量超標造成冷箱運行差的原因。
后又經多次的分析論證,通過對相同類型的合成氨廠活性氧化鋁 的設計、運行情況了解比較,最終發現冷箱上游設備活性氧化鋁 過濾器(F-4A/B)的短路,造成活性氧化鋁 粉塵帶人冷箱是導致冷箱工況惡化的主要原因。
結構特點及存在的問題
結構
設 計結構簡路如圖1所示,人口工藝.氣從A管口進人經過濾芯過濾粉塵后,干凈氣從B管口流出后去冷箱,冷箱原設計使用的濾芯目數為10u,材質為AISI31 6,每臺數量共74個。濾芯在設備內安裝方式如圖1所示,每臺過濾器共有37根濾芯緊固拉桿,每根拉桿上安裝兩個濾芯,然后壓上蓋板,擰緊固定螺栓,每個濾芯兩端使用一個聚四氟乙烯密封墊。
存在的間題
濾芯采用一根拉桿串聯安裝2個濾芯,這種形式每根拉桿上存在7個密封點,每臺過濾器濾芯共有74x7=259個密封點,密封點數量多,泄漏的幾率較高。
由 于 F-4A/B所承受的是交變載荷,因此在投運過程中在上下兩個濾芯聯接處易發生錯邊,導致過濾器的短路。
過濾器濾芯兩個密封端面,是由密封面板與內骨架點焊固定,兩個端面的平行度精度不高。
在原設計濾芯結構中,如圖2所示,卷制而成的內骨架內徑為70 tmn,由于卷制精度較低,圓度誤差很大,根本不能保證70 tern內徑精度。因此,在濾芯安裝時,內孔不能很好進人存在于花板上的止口內,這樣密封墊片和花板上的密封面不能形成很有效地接觸,造成短路。
密封墊片設計為聚四氟乙烯墊,有優點,但補償性差也帶來一些不足,特別是密封面板平行度差以及密封端面不平整時,將出現短路。
改造措施
19 9 7年 3月將原濾芯規格由必95/70H300改為095/70H600,改進后每臺過濾器濾芯數量由74個改為37個,密封點由259個變為148個,減少了密封泄漏率,同時也消除了錯邊泄漏的機會。
1 99 7 年11月,向制造廠提出改進濾芯結構。如圖3所示,密封面板采用機加工制作,既保證兩端密封面的平行度,又可完全達到0 70 mm內孔的精度,濾芯在安裝時能順利進人止口內,徹底解決了密封的可靠性問題。
將聚四氟乙烯墊改為聚四氟橡膠墊,增強密封的補償性,在密封面上有不平整等缺陷時能提高密封的可靠性。
1998年6月大修時,在F-4A/B底部增設203.2 mm手孔,在清洗更換濾芯時以便清理干凈掉人底部的活性氧化鋁 粉塵。
通過上面的改造處理,冷箱的運行周期有所增長,約100天左右,但還未達到要求,1998年8月又將濾芯的過濾精度由10μ改為5μ.
改造后的效果
通過以上對濾芯的改進,提高了密封的可靠性,消除了密封泄漏造成短路的可能性。自1998年10月投用改造的濾芯后,徹底解決了冷箱運行周期短的生產隱患,現在冷箱僅在年度大檢修時才爆破吹掃一次。通過對濾芯的改造,每年可增產合成氨約4000t.
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