沉管施工方案
測量方案施工前,首先進行管線的測量設標,包括管線位置、節點控制、開挖邊線位置、水準控制網絡建立等。測量施工準備鑒于工程質量的要求,施工測量的準備工作:首先對施工測量的所用的儀器進行校核,提高施工測量的精度;其次備全測量所用的材物料;第三,做好內作業計算,堅持一人計算,一人復核,兩人簽字的原則,確保施工測量的順利進行。
溝槽開挖測量
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管道沉管及保護采取土臺支撐法進行沉管作業。

新聞:浙江省沉管工程公司-答復滿意基于有限元分析方法,針對復合材料在風電葉片制造過程中可能出現的缺陷——纖維波紋,建立了一種有限元微觀模型預測單向均一波紋板的力學性能。在ANSYS軟件中,采用參數化建模方法,建立正弦曲線狀波紋的單胞模型,即代表性體積元(RVE)。采用均勻化方法,建立周期性邊界條件,求出不同的加載條件下平均應力與應變關系,進而得到等效剛度。此外,對軸向壓縮載荷下纖維基體局部應力進行了數值模擬和計算。結果表明,波紋比對復合材料剛度影響較大,特別是縱向楊氏模量損失嚴重,正應力和層間應力在沿波紋方向發生了顯著變化。首先,人工開挖管溝至輸油管線底部位置,并將管道上方和兩側埋土全部挖掉清除干凈,利用預留管底約1米寬的原狀土作為管墩支撐管道,支撐管道的管墩間距按每7米一個設置從沉管段的起點處算起,每隔7米打一個木樁,并按順序編號,作為預留管底原狀土臺支撐處。將各預留管底原狀土臺之間的管溝開挖至最大深度不超過1.1米,并修整成型。開始沉管作業時,各施工操作人員都站在單號樁的操作坑內,將單號土臺支撐自管底掏挖削掉0.05米,使該支撐土臺處懸空0.05米。然后將所有雙號樁的土臺支撐自管底掏挖削掉0.1米,接著再掏挖削掉單號樁土臺支撐0.1米,如此單雙號樁的土臺支撐輪換掏挖,沉管段每次下降0.1米左右,直至達到設計沉管深度。在河底采用吊車或支架進行沉管作業。在沉管施工作業中,要隨時做好施工紀錄,每下沉一次,做一次紀錄,下沉過程當中,要不斷的檢查管線和作業設施等,沉管過程不應太快,防止出現意外事故。為防止在沉管過程中管線側滑,應在輸油管線兩側每間隔20米處,用裝滿沙土的編織袋,堆在兩側管線,并緊貼管線,防止側滑。過渡段土臺支撐每次掏挖量由沉管中心向兩側逐漸減小,以保證輸油管道順利、平穩沉降。最后,若需沉管段深度大于1.1米時,應按照上面所訴沉管過程重復進行,直至最后沉管達到設計沉管深度。

新聞:浙江省沉管工程公司-答復滿意采用以活性多孔銀材料為電極的交流阻抗技術測試混凝土表層氯離子擴散性.結果表明,該方法對不同膠凝材料體系混凝土表層的氯離子擴散性區分較好,且測試過程無損、耗時短,可用于現場混凝土表層氯離子擴散性測試,從而為混凝土結構耐久性評估提供關鍵數據.
沉管沉放
到達預定安裝位置以后,接長測量標桿,起吊船等距離布置在PE管起吊位置,用鋼絲繩將起吊船與管道連接,打開閥門將管道內灌滿水后,用吊機將管道緩慢放入基底預先放置的墊塊上。
注水前對注水量應進行計算,確保管道處于懸浮狀態。根據浮力公式可知,當物體處于懸浮狀態時,物體本身的質量與浮力相等。根據管道總重,由公式G物=F浮=ρ水gv排,可計算出V排。整個管道容積,因此需往管道灌水多少體積才能保證管道完全懸浮在水中。注水完畢后,關閉進水管和排氣管上的球閥。根據現場實際觀察,及時調整水量,如灌水量過多要加氣,灌水量不足要補水,始終確保管道懸浮。

新聞:浙江省沉管工程公司-答復滿意對建筑用PTFE(聚四氟乙烯)膜材進行單軸應力松弛和徐變試驗,得到松弛模量和蠕變柔量隨時間的變化曲線,然后采用廣義線性黏彈性模型、分數階模型和分指數模型分別進行數值模擬,再比較各模型預測精度.結果表明:各類模型模擬短期的松弛模量和蠕變柔量有較好的精度;隨時間增長,廣義線性黏彈性模型模擬的松弛模量和蠕變柔量偏離試驗值,長期預測精度較差;分數階模型對長期松弛模量和蠕變柔量預測精度較好;分指數模型可預測長期的經向蠕變柔量,但對長期松弛模量和緯向蠕變柔量的預測精度不高.管段沉放作業時,應控制好管段的形態及應力,管段的應力應控制在120Mpa以內。
在陸上經緯儀和測距儀的控制下,通過定位纜與卷揚機調整管段位置,使管道與管道安裝軸線和安裝位置準確吻合。管道位置調整正確完后,即可打開管兩端的進水閥和排氣閥,近岸端進水,排放口一端排氣,控制纜控制管段自然進水,此時管段要保持好適當的位置形態,使管段在一端進水時另一端排氣順暢,防氣阻和水和水錘的產生。在管道下沉過程中,起重船主要控制管道形態。下沉過程中務必控制下沉速度,同時各施工人員應相互協調,使管道均勻下沉,使管道受力控制在容許范圍內。此時陸上經緯儀不斷復核管道的軸線位置,以確保管道能準確就們。管段下沉完成,潛水員應檢查整條管道的貼泥情況,對局部架空、高起點進行鋪填和沖吸泥處理,保證管段貼泥,受力良好。如發現特殊問題,及時與指揮人員聯系,研究處理方法。若水下檢查未發現不良現象,即可完成本管段沉放工作。
新聞:浙江省沉管工程公司-答復滿意采用DTA-TG,IR,XRD,SEM等分析手段研究了不同煅燒制度下高嶺土的結構變化,分析了偏高嶺土膠凝活性產生的原因,并以水玻璃激發偏高嶺土制成地聚合物材料.結果表明:高嶺土在600℃煅燒6h或者在700~900℃煅燒2h以上,可形成偏高嶺土,它是一種結晶度很差的過渡相,保持了高嶺土的層片狀結構,但片狀和管狀晶體尺寸變小,結塊增加,其膠凝活性較好.