周口空心活塞桿下料
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經(jīng)常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
對鋼坯表面質(zhì)量的要求是:1鋼坯端面不得有縮孔,尾孔和分層;坯表面應(yīng)無裂縫,折疊,耳子,結(jié)疤,拉裂和夾雜等缺陷;坯表面缺陷必須沿縱向加工清除,清除處應(yīng)圓滑,無棱角。對鋼坯內(nèi)部質(zhì)量的要求是:1鋼坯低倍組織不得有肉眼可見的縮孔,分層,氣泡,裂縫,白點等;優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和彈簧鋼,軸承鋼,冷鐓鋼等合金鋼種,根據(jù)需方要求,可以做高倍檢驗,檢查脫碳層,檢查鋼種非金屬夾雜,檢查晶粒度是否達到規(guī)定的要求。工藝?yán)鋮s:冷軋過程中產(chǎn)生的劇烈變形熱和摩擦熱使軋件和軋輥溫度升高,故必須采用有效的人工冷卻。軋制速度愈高,壓下量愈大,冷卻問題愈顯得重要。試驗研究與理論分析表明,冷軋板帶鋼的變形功約有84-88%轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮埽管埣蛙堓仠囟壬摺N覀冴P(guān)心的是在單位時間內(nèi)發(fā)出的熱量即變形發(fā)熱率q,以便采取適當(dāng)措施及時排除或控制這部分熱量。變形發(fā)熱率是直接正比于軋制平均單位壓力、壓下量和軋制速度的。采用高速、大壓下的強化軋制方法將使發(fā)熱率大為增加。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
作好爐缸放殘鐵的準(zhǔn)備工作。首先改善環(huán)境,清除障礙,保持放殘鐵附近爐基表面及殘鐵溝下鐵道的干燥;其次,通過計算確定放殘鐵口位置,估算殘鐵量,準(zhǔn)備足夠數(shù)量的殘鐵罐,并制作殘鐵罐間過渡槽及放殘鐵溝;第三,安裝好烤殘鐵溝用的焦?fàn)t煤氣管,準(zhǔn)備好燒殘鐵口的氧氣及工具材料,搭好放殘鐵的操作平臺。組織準(zhǔn)備:包括成立指揮機構(gòu),人員安排,制定停爐計劃、運行圖表等,要求責(zé)任明確,負責(zé)到底。2有哪幾種停爐方法?答:主要有兩種停爐方法:。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經(jīng)過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
煤的用量實驗固定其他條件不變,調(diào)查了焙燒進程中煤的用量的影響。能夠看出,跟著煤用量的增加,鐵的檔次和回收率均加,磷的檔次下降,此進程中煤能夠同原礦充沛反響,將原礦中的Fe2O3復(fù)原,但當(dāng)用量超越4%時,煤在反響中過量,盡管對鐵的回收率仍有必定的進步,但會影響到脫磷劑稅磷的作用,一起鐵的檔次略有下降。因而斷定煤用量為4%。NCP用量實驗固定煤的用量為4%,其他條件不變,改動NCP用量進行實驗?zāi)軌蚩闯觯贜CP用量到15%之前,鐵檔次、回收率都有顯著進步,磷檔次有顯著下降,當(dāng)NCP用量超越2%之后,對成果的影響變小,因而斷定NCP的用量為2%。